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Technical articles胀缸是液压机械中时有出现的故障现象,它会导致机器工作失常,必须及时加以修复。因胀缸后的液压缸中间大、两头小,修复很困难,修理成本高,故危害性较大。国越贸易小编为大家准备了以下资料供大家了解问题,解决问题。
(1)胀缸原因分析
某WYL60型轮式挖掘机,*次发现支腿撑不起来时,换了活塞油封后工作正常。该机正常使用三个月后又出现了支腿撑不起来也收不起来的现象,但操作人员没有立即停车,而是利用挖掘机的辅助装置将其撑起来使用了一天后进行检修。拆检时发现活塞油封已损坏,再次更换活塞油封,支腿仍无法工作。拆开液压缸,测量活塞及活塞油封,尺寸均正常,用量缸表测量液压缸缸筒时发现缸筒两端尺寸正常,而缸筒中部尺寸已由原来的125mm增大到了128mm,出现了胀缸现象。
支腿工作的液压系统图如图D所示。
为了防止工作中软腿现象,在支腿液压缸大小腔油口处均设有液压锁(见图D中件4)。机器正常时如果不进行收放支腿的操作,则无论承受多大的外载荷,液压缸内的液压油都被封闭在油腔内部。工作过程中液压缸受力情况如图E所示。
若活塞直径为D=φ125mm,活塞杆直径为d=φ80mm,则如图E(a)所示活塞油封完好时的受力平衡式为:
G1=A1p1 =πD2p1/4=1252πp1/4 (7-2)
图E(b)所示(活塞油封损坏后)的受力平衡式为:
G2=A2p2=πD2p2/4=802πp2/4 (7-3)
正常工作过程中,外载应相同,即G1=G1
因此A1p1=A2p2即p2=A1P1/A2=2.44p1
由此可见,支腿液压缸活塞油封损坏后,工作时支腿液压缸内部压力急剧上升,是活塞油封损坏前的2.44倍,再加上工作过程中的额外冲击负荷,液压缸压力还要高。如此高的液压缸工作压力,出现胀缸也就在所难免了。
(2)避免支腿液压缸胀缸的对策
结构方面可作如下改进:将支腿液压缸有杆腔的液压锁4的阀B去掉。这样,如果活塞油封损坏,过高的工作压力会将支腿液压缸支路的安全阀7打开后回油,使液压缸筒得以保护,不受损伤。改进后使用情况正常。
在使用此类结构机器时,一旦出现软腿现象,应当立即停车检查,并排除支腿系统一切故障后方可继续使用,切不可带病作业,更不可用其他辅助方式将支腿强行撑起使用。
(1)液压系统工作原理
PC200-7型挖掘机液压系统的基本工作原理见图A。
液压泵给整个系统提供具有一定压力的压力油,压力油一部分经过自减压阀后进入先导油路,另一部分通过主控阀后根据需要进入到各工作装置。泵控制器对各传感器传回的数据进行分析,然后通过PC-EPC电磁阀、PC阀、LS阀、伺服活塞等控制部件来调节主泵的压力和排量,使工作装置负载和发动机的功率相匹配。
(2)控制回路故障分析
①自减压阀故障 自减压阀是利用主泵的输出油流、将其降低后作为控制压力,作用于电磁阀和PPC阀,类似于液压先导泵的作用,用于提供控制油压。
故障现象:整机工作装置速度慢。
检查结果:检查PPC压力为20kgf/cm2,小于额定压力33kgf/cm2。
故障分析:经检查发动机转速正常,液压油路压力正常;再检查自减压阀发现锥阀卡死,液压油有脏物夹在锥阀与壳体之间造成缝隙,PPC阀压力达不到设定压力。不管操作手柄怎么动作,从PPC阀输出的控制油压没多大变化,所以主控阀阀芯移动量小,去工作装置的流量也小,结果工作装置速度低。
故障处理:清洗后,将自减压阀安装上,检查PPC阀压力恢复正常,故障消失。
②蓄能器故障 蓄能器是储存控制油路压力的一种装置。蓄能器一般安装在主泵和PPC阀之间。它的作用是保持控制油路压力的稳定以及当发动机停车时,仍可以放下工作装置,以保证机器安全。
故障现象:发动机关闭后,操纵杆移到工作装置“下降”位置,工作装置不动作。
检查结果:检查蓄能器,发现氮气泄漏。
故障分析:蓄能器内气体漏掉,发动机启动后,皮囊因B室油压压缩、但A室内气体不压缩,进入B室的油就不能作为控制压力油去推动主控制阀、因此操纵阀,工作装置不动作。
故障处理:更换蓄能器,故障消失。
③PPC阀故障PPC阀是一种比例压力控制阀,安装在驾驶室各操作手柄的下面,它可以根据驾驶员操作手柄行程的大小,输出相应的控制油压,使主控制阀芯有相应的移动量,从而控制工作装置的速度。PPC阀的常见故障是操作手柄的某个动作失灵、某个工作装置动作缓慢等。
故障现象;不能向左旋转。
检查结果:液压油脏导致向左回转时PPC阀滑阀卡死。
故障分析:没有按时更换液压滤油器滤芯,导致滤芯堵死,滤油器旁通阀打开,变脏的液压油在无过滤情况下进入PPC回路,导致PPC阀内滑阀卡死,控制油压无法经向左回转的PPC阀流至回转主控阀,导致向左回转失灵。
故障处理:清洗PPC阀,更换液压滤油器滤芯、液压油,并清洗相关油路。
④LS阀故障LS阀的主要作用是感知驾驶员操纵杆行程大小状态,给主泵相应信号以调节合适流量。操纵杆的运动改变主控制阀内部阀芯的移动,主控制阀的移动产生pLS压力(压力的大小代表阀芯的移动量)。pLS压力反馈到主泵的LS阀,进而根据操纵杆的移动量多少通过LS阀改变主泵的排量。
故障现象:不管操纵杆怎么变化,各种工作装置速度不变。检查结果:pLS反馈回路中慢回阀芯中的小孔堵死。
故障分析:发生此类故障的可能原因有泵内斜板、伺服活塞、PC阀、LS阀内部机械零件卡死以及主控阀反馈到泵里LS回路卡死。
故障处理:清洗慢回阀及LS油管,更换液压油滤芯及液压油,并且清洗液压油油箱后,故障排除。
⑤PC阀故障外载的变化反映为工作压力的变化,PC阀通过输入该的前后泵压力来感知此压力的变化,根据泵马力与发动机马力*匹配的原则,自动地调节相应泵的排量,达到提高生产率的目的。其常见故障是负荷过大时发动机熄火。
故障现象:重挖掘溢流状态时发动机自动熄火。
检查结果:经检查发现PC阀阀芯卡死。
故障分析:PC阀阀芯卡死导致伺服活塞大头压力不随外载变化而变化,当机器处于溢流状态时泵流量过大,结果导致发动机熄火。
故障处理:拆下PC阀,清洗内部所有零件并安装,清洗相关油路,装上后恢复正常。
(3)工作装置故障分析
①行走装置故障行走装置是由行走马达和减速部分组成,在机器上有左、右两个终传动,直接驱动履带使机器能够前进、后退和转弯。其常见故障有单侧不能行走、跑偏等。
故障现象:单侧不能行走。
检查结果:脏东西堵住解除制动的细小油路k,导致停车制动不能解除。
故障分析:拆卸和装配时或液压油太脏,脏东西进入油路,堵住了解除制动的细小油路,行走时压力油不能进入此油路,也就无法克服弹簧的推力解除制动。结果行走马达不能旋转,也就不能行走。
故障处理:清洗油路,并注意今后拆装时应避免脏东西进入以及要按时更换液压油及滤芯。
②挖掘装置故障挖掘装置由两个大臂液压缸、一个小臂液压缸、一个铲斗液压缸和铲斗组成,其常见故障是液压缸工作无力。
故障现象:铲斗挖掘无力。
检查结果:打开铲斗液压缸检查非常费时,简单地判断液压缸内漏的方法是将液压缸移动到右端处,拆下末端油管后加力,观察分开处漏油情况,若无漏油,则无内漏,否则液压缸内漏。
故障分析:铲斗液压缸内漏导致挖掘无力。
故障处理:更换铲斗液压缸内的密封件,故障消除。
③回转装置故障 回转装置主要由回转马达、行星减速机构、回转齿圈组成。回转马达通过行星轮减速机构驱动上部车体做回转动作。常见故障有不能回转、回转锁定失效等。
a.故障I
故障现象:不能回转。
检查结果:回转锁定电磁阀内线圈损坏。
故障分析:回转锁定开关打到“OFF”,由于回转锁定电磁阀损坏,电磁阀不动作,从自减压阀出来的压力油到不了回转马达B口,不能解除制动,所以马达不能旋转。
故障处理:更换回转锁定电磁阀。
b.故障Ⅱ
故障现象:回转锁定锁不住,回转锁定开关打到“ON”。
检查结果:回转锁定电磁阀阀芯卡死。
故障分析:没有按要求更换液压滤油器滤芯,液压油变脏,脏东西把回转锁定电磁阀阀芯在回转锁定开关打到“OFF”处卡死,自减压阀出来的压力油始终能够流到回转马达B口,导致制动始终解除,回转锁定锁不住。
故障处理:清洗回转锁定电磁阀,更换液压滤油器滤芯及液压油。
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